75吨锅炉为中温中压循环流化床锅炉,锅炉自投运以来,受现场用汽工艺条件限制,长期以低参数运行,入炉燃料也发生了很大变化。入炉煤热值比设计值低,煤种由烟煤变化为褐煤,煤质灰分、挥发分变化很大,水分大幅度提高,锅炉烟气量增大,加上锅炉长时间低负荷运行,尾部竖井受热面积灰严重,加之锅炉未配置吹灰器,使锅炉排烟温度大幅度上升,目前已经达到200℃左右。现随着现场用汽工艺条件的进一步调整,锅炉需要由低压参数向高压参数运行,同时为下一步锅炉的环保改造预留scr脱硫空间。
为了保证锅炉安全、环保、平稳地运行,发挥流化床锅炉的最大效益,公司决定对该锅炉进行技术改造。技术改造后达到的效果是增加省煤器的受热面积后,锅炉从低压参数向高压参数运行时,在燃烧设计煤种的前提条件下,锅炉排烟温度在现有的基础上降低到155 5℃;尾部竖井预留一层scr脱硫空间;锅炉布风床布风均匀,流化风速稳定,负荷调节能力提高;dcs参数不准处通过本调试达到工作要求。
本次锅炉改造项目由四川川锅科泰达能源技术有限公司承接,8月6日正式开工。动力车间负责现场的安全监护和提供安全的作业环境。技术主管负责监管工程质量以及工程验收工作。(动力车间 韩纳)